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方向远同志是一汽解放汽车有限公司车身厂的一名工具钳工,自1976年进厂以来勤学不辍,刻苦钻 研,苦练技能,不断创新,在企业的技术改进、质量攻关中,共完成项目改进、项目攻关任务600多项,他的模具维修调整技术,得到了许多国外同行的称赞,是公认的新一代模具专家,他还多次获得一汽集团公司大奖,两次被评为"一汽劳动奖章"和"机械工业部突出贡献技师"。其主要成绩如下:
一、 发明了平凹度间接测定器
方向远在技术改进创新中研制出平凹度间接测定器,适用于模具凸模外型、覆盖件表面凹坑变形量检测;可排除过去靠手摸判定的误差,克服了因人而异的缺点,填补了模具和零件形面检测空白,每年节约因检测误差造成的经济损失153万元(该项目正在申请国家专利)。
二、攻克了小红旗车型发罩外板与发罩内板压合面匹配的技术难题
发动机罩外板与内板压合效果一直不好,严重影响整车的外观质量,日本专家在车身厂两个月一直没有解决这个难题,方向远采用了许多新工艺、新方法维修调试模具,经过多次的压合试验获得成功,使发动机罩总成质量完全符合要求,受到了轿车公司的好评,减少零件报废损失费用共计150多万元。
三、 完成了红旗世纪星右后翼子板5套冲模的质量攻关。
红旗世纪星轿车右后翼子板油箱口处缺陷严重影响整车质量,列入2002年轿车公司重点攻关项目,方向远同志改变原来的修模思路,侧重调整拉延模,修改冲压工艺,将原落料一序工艺孔
38,改在拉延模具二序上冲,油箱凸模原R5修改为R3.8,翻边模腰线部位质量缺陷恢复压料板与凸模型面基准一致性,研磨符帖达97%。完成了西班牙模具长期困绕生产的质量难题。降低废品率5%,年节约价值达114万元。
四、 解决了红旗世纪星前翼子板匹配尺寸超差的质量难题
提到冲压尺寸匹配工程技术人员也是头疼事,在国外也属尖端活。方向远按照轿车公司提供的样件,将样件上采用每100mm为坐标分段,段内5mm等分画线,凸模镶块选择零点同样件相同位置画线并标出超差值,以100mm段内个焊接15*20mm基点,基点修研后厚度等于匹配尺寸,然后把基点间烧焊研磨,连接休整凸模多个相关表面,以整车装配为最终验收手段,收到了良好的效果,避免了生产后调整线上的人工修复,年节省整车修理费用118.6万元。
五、MZD6模具的全面升级。
2003年4月,因非典疫情影响,在车身厂调试模具的日本专家全部撤走,马自达车型部分零件尚未验收,给调试生产造成了巨大的困难。面对洋模具,方向远同志充分发挥自身技术优势,克服设备技术参数不准等不利因素,实施质量攻关,修改模具38套,实现多种零件模具增加快速装夹定位的技术,6套修边模增加偏重滑料机构,增加顶料气缸2个,使生产辅助时间从120分减少到30分,保证了MZD6轿车的按期投产,提高了企业的经济效益和社会效益。
六、组织MZD6右侧围模具调整项目
MZD6右侧围材料延伸率牌号为51,库存的4吨多原材料延伸率牌号为49,比原来延伸率值低2个级别,在生产中出现后门框开裂缩颈,难以保证生产,在没有退路,新材料没到货的情况下,还要保证生产,他克服拉延模造型深、拐点多的难点,从模具结构、工艺补充、拉延筋、凹磨圆角、定位尺寸进行了改进和调整,原来日本人报废的材料在生产中得以再利用,硬是解决了这个生产上关键的难题,仅一项质量攻关节约原材料费用69.5万元。
七、攻克了影响车门外板自动线生产节拍的瓶颈
MZD6轿车门外板一直制约自动线生产,停台高、废品率居高不下,方向远对翻边工序机器人经常放不正,取不出来零件,4套冲模3、4序30个形状定位尺寸形状进行修改,圆弧形状改为抛物线形状,定位面高度从10mm降至6mm,提高机器人稳定性、减少不良品发生9%,年节约价值119.6万元,缩短了自动线生产节拍,解决了制约生产的问题。
八、解决了MZD6前翼子板生产不稳定性的难题
MZD6前翼子板鹰咀棱线不直、形面凹坑,零件经常压废,并导致模具形状损坏,该问题日本专家一直没能解决,方向远查阅了大量的图纸,并对原始记录进行了分析,是夹紧机构和斜器翻边同时工作产生废品,他修改电子触摸屏工作程序,原夹紧开通3、4阀为17度,200度,修改后10度、200度。将夹紧程序提前5-7度夹紧,使压床凸轮转角与模具设定通、断一致,达到自动线生产稳定,解决了日本专家遗留的模具难题,减低废品6%,年节约价值115万元。
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